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  實例分析叉車焊接線焊煙除塵係統改造

發布(bù)時間:2020-05-23 14:45      點擊:

本文結合某叉車製造有限公司的除塵係統改造項目,介紹了叉(chā)車焊接線焊煙除塵係統改造情況,對除塵係統運行的(de)主要流程進行了分析,並且對於叉車(chē)製造電焊車間(jiān)中(zhōng)存在的PM2.5汙染問題進行了分析,提出了三(sān)個主要的除塵改造方案,分別是整體(tǐ)通風置換除塵、區域隔斷除(chú)塵以及點(diǎn)源除塵等,*後對於檢測結果進行了分析研究,可供有關(guān)單(dān)位(wèi)參考。
在進行叉車電焊車間焊接操作過程(chéng)中,大量的粉塵會伴(bàn)隨著產生,如何對作業環境中的粉(fěn)塵含量進行控製,對於生產過程具有重要意義。焊接煙塵(chén)的產生過(guò)程為過熱,蒸發(fā),氧化,冷凝,液態(tài)金屬和非金(jīn)屬物質蒸發(fā)的高溫蒸汽被(bèi)迅速氧化和冷凝生成的煙塵粒子稱為一次粒子,一(yī)次(cì)粒子基本形態呈(chéng)球(qiú)狀,一次粒子隨著溫度的降低,迅速有幾十個或幾百個聚合在一起形成(chéng)所謂二次粒子。下文將以實際案例對叉車電焊車間的除塵係統(tǒng)改造策略進行(háng)分析。
1 項(xiàng)目概況
本項目為叉車(chē)焊接線電焊(hàn)煙塵(chén)除塵係統改造,實施地點為山東某叉車製造有限公司(sī),主要從事電(diàn)動叉車的製造和維修。年生產各類電動叉車15000台。公司擁有叉車裝配線6條,自動(dòng)靜電粉末噴塗線一條,電焊機60台。電焊區域(yù)位於(yú)整個聯(lián)合廠(chǎng)房中(zhōng)部(bù),南側有工程測試區,中間采用雙層(céng)彩(cǎi)鋼板隔牆分隔(gé)。
目(mù)前該車間擁有8條焊接生產線,5套除塵係統,采用點除塵的方式,每(měi)個焊接工位設(shè)置一個吸(xī)氣臂,通過管道進入除塵(chén)係(xì)統(tǒng)進行過濾,過濾後的空氣(qì)4台在室內排放,1台室外排放。濾筒采用中效過(guò)濾,由於二氧化碳(tàn)氣體保護(hù)焊的焊接煙塵大粒徑通常為1μm,因此除塵器的過濾效率低於70%。經測定焊接車間(jiān)內2米以下(呼吸帶)的(de)PM2.5濃度400-700μg/m3,車間內空氣嚴重汙染。同(tóng)時由於物流通道的(de)快速門頻(pín)繁(fán)開閉,焊接車間內的粉塵(chén)影響到邊上的噴塗車間(jiān)和(hé)裝配車間的空氣,導致這兩個(gè)車間的PM2.5濃度達到150-300μg/m3的重度汙染。為(wéi)了解決(jué)車間(jiān)汙染(rǎn)問題,同時對新(xīn)增的3條焊(hàn)接生(shēng)產線安裝除塵係(xì)統,因此開展(zhǎn)了(le)焊煙除塵係統改造項目,對於車間內存在的PM2.5進行改善。
另外,由於(yú)焊(hàn)接件(jiàn)為碳鋼件,表麵存在(zài)油汙,經高溫後,油煙會隨焊接煙(yān)塵進(jìn)入除(chú)塵器濾(lǜ)筒,導致現有的濾芯使用壽命短,一般在3個(gè)月(yuè)需要更換,每年的濾筒更換耗(hào)費大。電(diàn)焊產生的高溫(wēn)焊渣會存在被風機吸附到濾筒表麵(miàn),引燃濾筒表麵油汙,導致除塵器發生火災的風險。
2 車(chē)間內的(de)PM2.5原因(yīn)分析
通常用PM2.5來表示每立(lì)方米空氣中這種顆粒的含量,這個值(zhí)越高,就代表空氣汙染越嚴重。本文針對(duì)叉車生產電(diàn)焊車間中存在的PM2.5汙染問題,對焊接車間PM2.5開展了檢測作業,並且分(fèn)析現有的除塵係統的運行狀況(kuàng)。*終確(què)定焊接(jiē)車(chē)間內的PM2.5高(gāo)的主要原因有以下幾方麵:首先是(shì)焊接車間的除塵器共五台,除塵器(qì)管道T型連接,影響到吸氣臂風(fēng)量和(hé)罩口的風速,導致吸氣臂罩口20cm處的風速<0.2m/s,除塵效果不佳;其次除塵器(qì)采用的是(shì)中效過濾濾筒,處理焊煙的效果不佳,室(shì)內排放的四台除塵器出口PM2.5濃度400-700μg/m3;*後整個廠房采用鍍鋅(xīn)彩(cǎi)鋼板作外牆,不設窗戶,焊接車間處於聯(lián)合廠房的正中央,自然通(tōng)風不足。導致焊接車間內的(de)PM2.5偏高,同時通過物流通道(dào)門,焊接車間的汙染空氣進入噴(pēn)塗和總裝車間,影響(xiǎng)到這兩個(gè)車間的空氣質量。
3 除塵係(xì)統運(yùn)行流程(chéng)
在本項目采用了點源除塵的改造方案,具體除塵係統的運行(háng)流程為車間在進行焊接過程中生產的焊煙通過萬向吸氣臂進行吸(xī)收,然後通過(guò)係統管路進入到濾筒除塵器中進行過濾除塵,淨化後到空氣通過尾部管路和變頻(pín)風機在15m高空達標排放。管路中通過滑(huá)石灰噴粉機進行預噴粉,利用滑石粉吸附油煙,延(yán)長濾筒的使用壽命。在除塵器內增加添加消防噴(pēn)淋係統,溫度傳感器對除塵(chén)器內的溫度(dù)進行監控,超過(guò)溫度(dù)進行報警並啟動除塵器內的(de)消防噴淋係統進行滅火(huǒ)。
4 改造(zào)方(fāng)案(àn)分析
4.1 整體通風置換除塵
本項目針對(duì)通風(fēng)係統,在車間內設置送風係統,在地(dì)麵高(gāo)度2m處設置送風口(kǒu)。6-8米(mǐ)處設(shè)置回風管道和回風口,將除塵器設置在廠房外,受汙染的空氣經風管通到外部除塵器進行處理,並設置15米高的煙(yān)囪。焊煙除塵器工作原理為內部(bù)高壓風機在吸風管罩口處(chù)形成負壓區域,焊接煙塵在負壓(yā)的作用下(xià)由吸氣臂進入焊煙除塵器主體,進風口處阻(zǔ)火器阻(zǔ)留焊接火(huǒ)花,煙塵氣體進入焊煙除(chú)塵器主體淨化室(shì),高(gāo)效過濾芯將微小煙霧粉塵顆粒過濾在(zài)焊煙除塵器(qì)過濾室,淨化的空氣純度可達到國家(jiā)要求(qiú)的室內氣體排放標準。
整體廠房通風(fēng)除塵係統由(yóu)回風係統(tǒng)、組合式除(chú)塵係統、送(sòng)風(fēng)係統組成,其中組合式(shì)除塵係(xì)統由回風(fēng)段、高(gāo)效過濾段、回風(fēng)機段、排風段、新風調(diào)節段、初效過濾段、製冷/熱段(選配)、送風(fēng)機段和出風段組成(chéng)。處理(lǐ)後空氣可以通過15m煙囪高空排放,也可以在初(chū)效過濾段增加活性碳過濾,以去除焊接煙塵中的NO,O3等氣(qì)體異味,重新送風段,通過送(sòng)風管道送入車間,風機風量28萬m3/h。除塵係統中可以選擇設置空調係統,調節焊接車間內冬季(jì)和夏季(jì)的溫度。除塵(chén)係統預算(suàn)安裝費560萬元(含空調786萬元),年運行成本150萬元(含空(kōng)調250萬元)。
該方案優點可(kě)以使4m以下的空(kōng)氣PM2.5控製在250μg/m3以(yǐ)內,係(xì)統可(kě)以增加空調係統,在冬季和夏季可以調節焊接車間(jiān)內的溫度,改善作業條件。回風經過高效過濾和(hé)活性碳過濾後,將潔淨空氣重(chóng)新送入焊(hàn)接車間,起到節能作用(yòng)。春秋季可以改用(yòng)全新風係統,減(jiǎn)少活(huó)性碳的消耗(hào)。缺點是一次性(xìng)投資成本高(gāo),能耗(hào)大,每年的運行費(fèi)用高。4米以上的空氣PM2.5濃度較高,但(dàn)不在(zài)人(rén)體的呼吸帶,不影響焊接車間內人員的呼(hū)吸。
4 . 2 區域隔斷除塵
本項目在焊接線行車框架上加裝阻燃型有機玻璃板, 將11 條焊接(jiē)線分成8 個隔間(jiān)。每(měi)個隔間底部通過(guò)焊接遮光垂簾與地麵(miàn)的進風, 頂部設置集煙排塵口,通過金屬預(yù)過濾網過濾(lǜ)後, 經15m 煙囪外部排放。風量設計按照《采(cǎi)暖通風與空氣調節設計規(guī)範》( GB50019 - 2003 ) 中工(gōng)業生產(chǎn)車間(jiān)換氣公(gōng)式:
換氣次數( 次/ 小時) × ( 室(shì)內麵積(m2 ) × 室內的高度(m ) ) = 室內總風量(m3 / h )
按照《潔淨廠房設計規範》( GB50073 - 2013 ) 的換氣標準, 設計換氣次數20 次(cì)/ 小時。
按照(zhào)現有8 條焊(hàn)接生產線的布局, 以及(jí)新增(zēng)3 條焊接生產線的布局, 背靠背的焊接線合並成一(yī)個隔斷, 將11 條焊接線分(fèn)隔成8 個隔間。隔斷除(chú)塵係統預算(suàn)安(ān)裝費600 萬元, 運行成本65 萬(wàn)元(yuán)。
該方案的優點: 每年的運行(háng)成(chéng)本低, 金屬過濾網可重複使用(yòng)。缺點: 一次性投入成本高, 金(jīn)屬過濾網的過濾(lǜ)效率低, 雖然能滿(mǎn)足《大氣汙染物綜合排放標準》( DB31 / 933 - 2015 ) 標準中20mg /m3 濃度標準, 但(dàn)隨著環保排放標準的日趨嚴格, 今後改造(zào)成本高。如直(zhí)接選用高效過濾模塊, 則(zé)係統壓差將增大, 需要選用功率更高的風機, 則一次性投(tóu)資成本將進一步增加, 每年需更(gèng)換過濾模塊, 運行成本(běn)也將增加。
4 . 3 點源除塵
點源(yuán)除塵是在距離(lí)焊接煙塵產生點周邊一定(dìng)距離設置吸塵罩口, 將產生的(de)焊接煙塵在源頭吸(xī)掉。相比整體除塵和隔斷除塵通過空氣(qì)置換的治理方式, 點源除塵屬(shǔ)於(yú)源(yuán)頭治理, 除塵係(xì)統使用的(de)風量(liàng)小, 能耗低(dī)的優點。點源除塵係統(tǒng)在每個焊接工位設置萬向吸(xī)氣臂,吸氣臂連通除塵管道, 管道末(mò)端(duān)設置除塵器, 焊接煙塵經高效濾筒過(guò)濾後, 通過排放總管進行高空排放。也可(kě)以在除塵器尾端增加活性碳除(chú)去異味, 經過濾的空氣在室內排放。
萬向吸氣(qì)臂罩口30cm 處截麵捕捉風速為0 .5m/ s ,吸氣臂(bì)管徑DN160mm , 管內風速設計為12 - 15m / s , 單個萬向吸氣臂的設計吸(xī)塵風量為1200m3 / h 。新增(zēng)3 條線的吸氣臂共16 條, 設(shè)計餘量10% , 除塵係(xì)統設(shè)計風量Q= 16*1200*1 . 1 = 21120m3 / h 。
風量Q1 = 22000m3 / h , 係統全壓: 3150Pa ; 按照風機的性能曲線, 選用功率30kW , 的變頻電機。除塵器選型Donaldson DFO3 - 24 , 由於(yú)引入焊接機器人替(tì)代人工焊(hàn)接已提(tí)上議事日程, 因(yīn)焊接機器人(rén)自帶除塵係統, 因此原有的8 條焊接線使用的5 套除(chú)塵係統繼續(xù)沿用。因原有的5 套除塵係統的管路設計問題, 部(bù)分管路連接方式采用T 形(xíng)連(lián)接。因(yīn)此對五套除塵(chén)係統的管內風速進行了測量, 結果如下圖1 所示:
根據現場(chǎng)測算管內風(fēng)速, 目前本套除塵係統實際(jì)使用風量為: 8000m3 / h , 其(qí)中7 條吸氣臂管內風速低於有效除塵要求12m / s 的管內風速。風(fēng)量不足, 及管內風速完全達不到設計所需及平衡要求(qiú), 管路係統設計不合理, 大部分三通斜插口均為直插, 導(dǎo)致係統阻力增大。
因此將原有管路重(chóng)新設計, 萬向吸氣臂接口與支管的斜插口三通(tōng)改為30 ° ~ 45 ° 斜插口三通; 管道(dào)彎(wān)頭使用2D , 管(guǎn)道係統嚴格按照使用風量(liàng)進行變徑優化設計如下圖2 所(suǒ)示。
經除塵器除塵之後, 匯(huì)入總管, 總管尾端設置一台大功率風機(jī), 在車間中部設置鋼結構平台和15 米煙囪。受汙染空氣經除塵器除塵後, 匯入總管後, 通過總管尾端的風機和(hé)煙(yān)囪高空排放。
預算安裝費160 萬元, 運行成(chéng)本100 萬元。該方案的優點是安裝成本低, 能耗小。缺點: 吸氣臂屬於被動(dòng)除塵, 需要焊工進行手動調節, 影響到焊工的作業效率。
經過方案討論和對(duì)比, 並考慮到今後會引入機器人焊接係統, 因此本次改造采(cǎi)用點源除塵的方式。並與啟脈協商確定了(le)施工方案、驗收標(biāo)準, 簽訂了項目改造合同。
對於廠房焊煙(yān)除塵係統設計方案來(lái)說可以根據(jù)具體情況設置除塵係統的變頻設計(jì), 因為每套除塵係統涉及到較多的操作工(gōng)位, 多數工(gōng)作條件下並沒有一直同時使用, 為了節省係統(tǒng)的能源損耗, 可以根據實際情況設計變頻控製係(xì)統, 包括電控風(fēng)閥控製按鈕、電控風閥、西(xī)門子變頻器以及係統控(kòng)製櫃、西門子變頻電機等。電控風閥開啟和關停可與操作相關設備控製聯動, 取信號點, 開(kāi)機電(diàn)動(dòng)風閥即開啟, 信號(hào)傳送至變(biàn)頻器(qì), 變頻器計算後信號輸出至變頻電機調控所需要的(de)吸塵風量。
5 檢測分析
項目(mù)於(yú)2019年6 月25 日進行驗收, 根據第(dì)三方監測報告顯示, 除塵器風機隔音房外的噪聲76dB (A ) , 焊接煙塵排放(fàng)濃度1 . 3mg /m3 , 新焊接線除塵器萬向吸氣臂管內風速達到15 - 18m / s , 罩口30cm 處截麵*高風速0 . 5m / s 。舊線經管道改造, 除塵器出風管道末端安裝大功率風機後, 管內平(píng)均風速達到12m / s , 車(chē)間(jiān)內PM2 . 5 濃度低於250μg /m3 , 對於審查發現的問題, 供應商全部整改完畢, 項目順利驗收完成(chéng)。
綜上所述, 對於叉車焊(hàn)接車間內部存在的PM2.5 汙染問題, 應當對(duì)於原有的焊接除塵係統進行改造, 通過對於整體通風置換出塵(chén)、區域隔斷除塵以及點源除塵(chén)等三種主要焊接除塵方式進行比較選擇, 考慮在車間可能會引入機器人焊接係統(tǒng), 因此采用了點源除(chú)塵的改造措施(shī), 施(shī)工完成(chéng)後起到了較為理想的除塵(chén)效果。

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