環亞資訊 COMPANY

催化燃燒設備

催化燃燒設備,光氧催化設備,廢氣處理設備

    行業新聞
當前位置: 主頁 > 環亞資訊 > 行業新聞 > 水泥生(shēng)產線(xiàn)窯頭電除塵器提效(xiào)改造技術
  水泥生(shēng)產線窯頭電(diàn)除塵器提效改造技術

發布時間(jiān):2021-04-13 14:08      點擊:

電源對於(yú)電除塵器中顆粒物荷電、能效有效利用至關重要,關係到電除塵器的收塵效率,高頻電源和(hé)脈(mò)衝電源相對於傳統的工頻電源具有比較大的優勢,在水泥工(gōng)業顆粒物(PM)排放指標收嚴的背景下,對水泥熟料線窯頭配套電(diàn)除塵器實施“前電場高頻電源+後電場脈衝電源的組合技(jì)術”為主,煙氣調質、入口預除塵改造,及各級(jí)電場預荷電+微網捕集器等輔助手段的(de)組合提效改(gǎi)造(zào)技術的原理分析和應用案例分析,通過理論計算和結果分析,為行業提升整治措施提供參考。
電除塵器由於具(jù)有處理煙氣量(liàng)大、運行可靠性(xìng)高、操作簡單、維護費用低、設備使(shǐ)用壽命長等特點,在我國水泥行業具有廣泛的應用市場。根(gēn)據《浙江省生態環境廳關於執行(háng)國(guó)家排放標準大氣汙染物特(tè)別排放限值的通(tōng)告》(浙環發[2 019]14號)的頒布實施,要求自(zì)2020年7月1日起,水泥行業顆粒物(PM)排放(fàng)濃度不高(gāo)於20 mg/Nm3。由於水泥廠配置的電除塵器一般(bān)僅有(yǒu)三電(diàn)場,響應特(tè)別(bié)排放限值排放標準的容錯率(lǜ)低,直接擴容改造成四電場(chǎng)、五電場,場地受限、工程量較大、造價也(yě)高,如何充分利用(yòng)現有(yǒu)場地和設施提(tí)升除塵效率、降低顆粒物排放濃度,是水泥廠麵臨(lín)的直(zhí)接(jiē)難題。
近幾年,高壓電源技術有(yǒu)了突破性的發展,高頻電源、脈(mò)衝電源(yuán)等多(duō)種高效電源產品的順利研發與成功應用,為電除塵器提效改造提供了(le)新的途徑和方法(fǎ)。但在實踐中,單一的電源使用仍具有一定的局限性。根據燃(rán)煤電廠電除塵器的改造經驗,充分利(lì)用高頻電(diàn)源、脈衝電源的功能特性,可將高頻電(diàn)源(yuán)、脈(mò)衝電源在前、後(hòu)電場有效組合應用作為一種新的電源提效改造方案,既(jì)能降低顆粒物排放、滿足達標排放,同時也能節約(yuē)改造費用、節省改造時間,從而實(shí)現提(tí)效減費的目的。本文以此為主導,對進一步提升除塵效率開展了多技術(shù)有效的組(zǔ)合運用,供同行參考。
1 電除塵器提效改造原理
電除塵器除(chú)塵效(xiào)率一般采用(yòng)修正後的多依奇效率公式來計算。
2 組合提效改造技術路線
要實施電除塵器提效改造,宜將影響除塵(chén)效率的各因子充分調整到*佳組合,可以采用多技術組合使用,主要思路包括(kuò):(1)從宏觀層麵,通過物理性預除塵降低各電場入口PM濃度,提(tí)升(shēng)整體除(chú)塵效率(lǜ);(2)從粒(lì)徑影響除(chú)塵效率角度,通過增(zēng)濕煙氣調質使微細PM凝結成較(jiào)大的粒子,PM粒(lì)徑增大,提高驅進速度,提升各級電場和整個(gè)電除(chú)塵器的除(chú)塵效率;(3)從(cóng)電場強度影響除塵效率角度(dù),可以通(tōng)過高壓電源(yuán)提升輸入電場的均值電(diàn)壓和峰值電壓(yā)來實現;(4)從各級電場(chǎng)入口PM濃度(dù)呈級數降低和節約(yuē)能源(yuán)角度,通過前電場高頻電源+後電場脈衝電源的角度,實現能效的有效配置。
上(shàng)述各項(xiàng)技術組合改造路線如圖1所示。
3 提效(xiào)改造案例分析
3.1 提效改造要求
某水泥廠窯頭配套電除塵器為三電場幹式電除塵器,原除塵器設計出口PM濃度<50 mg/Nm3,已不能滿足現階段PM濃度<20 mg/Nm3的排放要求,需實施提效改造,做到達標排放。
3.2 具體實施方案說明
3.2.1 電源(yuán)部分改造
電(diàn)源部分改造主要采(cǎi)用:前電場布置高頻電源+後電場布置脈衝電源。通過雙電源係統實現前(qián)電場在高電(diàn)壓下強放電,後電場在高電壓(yā)下的弱放(fàng)電。
(1)針對(duì)前電場PM粒徑大、濃度高、易發(fā)生火(huǒ)花閃絡等(děng)特點,利用高頻電源提高前電場的平均電壓、供電功率,增加前電場的二次(cì)電壓及二次電流,使粉塵充分荷電。具體方法為:采用三相交流輸入(rù)整流為直流電源(yuán),經逆變為高頻交流,*後整流輸出直流高(gāo)壓,直流供電時(shí)其二次電壓波形幾乎(hū)為一條直線,提供了幾乎無波動的直流(liú)輸出。通過提(tí)高二次電(diàn)壓平均(jun1)值,提高粉塵驅進速度,使得前(qián)電場粉塵能夠充分荷電並被收集下來,大幅提升除塵效(xiào)率。高頻電源可在幾十微秒內關斷輸出,在很短的時間內使火(huǒ)花熄滅,以毫秒級恢複全功率供電,如圖2和圖3所示,平均輸出(chū)高壓無下降。
(2)針對(duì)後電場PM粒徑(jìng)小、濃度低、不易發生火花閃絡的特點,實際運行中的(de)情況通常是二次電流大、二次電壓無法提升到足夠的高電壓,而後電場的微細粉塵的捕集,需要更大的電場強(qiáng)度才(cái)能有效捕集,因此利用脈衝(chōng)電源提高後電場的峰值電場,進而使微細顆粒物被充(chōng)分收集。
脈衝電(diàn)源在基礎電源上疊加極窄的高壓脈衝電壓,二次電壓和二次電流獨立控製。疊(dié)加的(de)脈衝電源提供微秒級瞬(shùn)間高(gāo)壓能量,由於脈衝電壓的上升以及持續時(shí)間很短,雖然瞬時總電(diàn)壓提升很高,但供電前期間隔保持較(jiào)低的電荷密度,維持了電場的絕緣,不會形成閃絡通(tōng)道,有效抑製了火花閃絡,峰值(zhí)電壓(yā)接近(jìn)電場擊穿電壓(yā),脈衝電源瞬時高壓使電暈放電全(quán)麵均勻,避免了反電(diàn)暈的產生,可有效提高粉塵荷(hé)電效率和荷電量,大幅(fú)提高微細粉塵的捕集能力(lì),除塵效率顯著提高,符合弱(ruò)電流下的高電(diàn)壓低排放要求(qiú)。
相對於傳統直流供電,高壓脈衝電源供電脈衝電壓上升(shēng)時間極短,提高(gāo)了電場擊穿電壓,電場能獲得幾(jǐ)倍於(yú)傳統直流(liú)電源的峰值電(diàn)壓(yā),利於粉塵粒子荷電提(tí)高除塵效率。此外,針對常規直流電源電流用於對PM荷電以(yǐ)及在頻繁的火(huǒ)花放電過程中形成浪費,脈衝電源僅(jǐn)在脈衝輸出時才產生電流,脈衝寬度窄,電(diàn)場(chǎng)中離子流(liú)和電子(zǐ)流間歇脈動,電場無火花,如圖4所示。
(3)電源改造說明:拆除(chú)頂部(bù)一、二電場的工頻變壓器和高壓隔離開關;拆除配電室內(nèi)一、二電場(chǎng)用工頻電源控製(zhì)櫃(guì)內控製器及輔(fǔ)控回路、可控矽等,保留母排、斷(duàn)路器(qì)等,增加小母排將工頻電源控製櫃改造成高頻電源。拆除頂部三電場的(de)工頻變壓器和高壓隔離開關;拆除配電室內三電場用工頻電源控製(zhì)櫃內控製器(qì)及(jí)輔(fǔ)控回路、可控矽等,保留母排、斷路器等,增加(jiā)小母排將工頻電源控(kòng)製櫃改造(zào)成高頻+脈衝電源配電櫃。動力電纜改造部分:利舊,將原工頻電源動力(lì)電纜改造成滿足高頻電源、高頻(pín)+脈衝電源三相供電的需求。新(xīn)增(zēng)信號電纜(lǎn),高頻(pín)電源和高頻+脈衝電源到DCS的控製電纜、信號電纜,將改造後電源的(de)開關量信號(運行信號、準備(bèi)好信號、綜合報警信號、啟動/停止信號)和(hé)模擬量信號(hào)(二次電壓、二次電流)接入主生產係統DCS。
3.2.2 煙氣調質
煙氣調質主要有兩方麵的作用:一是通過噴射蒸汽進行煙氣調(diào)質,降低粉塵比電阻,提高除塵效率;二是因為濕度增加可以使微細顆粒物凝結,提高顆(kē)粒(lì)物驅進速度,提升除塵效率。
煙氣調質改(gǎi)造說明(míng):在餘熱鍋爐出口(kǒu)省煤器(qì)集箱取(qǔ)熱水,通過閃蒸罐將帶(dài)壓熱水(shuǐ)閃蒸為(wéi)低壓蒸汽,產生的(de)低壓蒸汽經過閃蒸器(qì)汽水分離後噴入(rù)電場入口煙道水平混合聯箱內。為避免噴(pēn)入到電除塵器入口(kǒu)的蒸汽帶水(shuǐ),導致粉塵結塊,增加一台閃蒸罐。從省煤器出口集箱接出的熱水(shuǐ),由於帶有(yǒu)一定溫度和壓力,進入到閃蒸(zhēng)罐後壓力迅速降低,熱水閃蒸為蒸汽狀態。閃蒸罐內的蒸汽通過罐頂的蒸汽管道接入蒸汽噴射裝置,閃蒸(zhēng)罐(guàn)內少量未蒸發的水分通過底部的接口(kǒu)接入連排(pái)管道。通過電動閥控製煙氣調質係統的開關(guān),通過手動閥調節蒸汽流量。煙氣調質改造如(rú)圖5所示。
3.2.3 入口預收塵改造
在進口煙(yān)箱均布板前部增設一層C型內渦迷宮(gōng)預收塵(chén)裝置,收集粗顆粒粉塵,降低(dī)入口PM濃度,提高預收塵效果。同時起到氣流均布作用,避免電場入口截麵中下部粉塵濃度過高,速度過大。
3.2.4 預荷電+微網捕集器(qì)改造
根據除塵效率公式(1),從宏觀角度出發,通過對各電場入口(kǒu)PM濃度進(jìn)行物理捕集可以降低各級電場入口PM濃度,提升綜(zōng)合除塵效率。而且配置簡單,僅(jǐn)需在除塵器(qì)進出口及各(gè)電場(chǎng)之(zhī)間(jiān)安裝微孔金屬網。
預荷電改造主要(yào)是配(pèi)合各級微網捕集器使用,提升微網捕集器的捕集效率。一電(diàn)場的入口前增設預荷電裝置,使粉塵在進入電場前就帶上電荷,提高整(zhěng)個電場的收塵效率;在三電場末端增設預荷(hé)電裝置,使PM在進入微網捕集裝置之前帶上電荷,提高微塵捕集能力,減(jiǎn)少(shǎo)二次揚(yáng)塵。
3.2.5 其他(tā)改造
對陰極線、陽極板及電除塵器內部各部件積灰情況檢(jiǎn)查,對積灰嚴重部位作進一步分析,采取改進措施。陽(yáng)極板矯正,並進(jìn)行加固處理,調整間距和同極距。陰極線全部更換為新型芒刺線,調校變(biàn)形的陰極大、小框架,調整極間(jiān)距(同(tóng)極(jí)、異極)包(bāo)括非電場間距。調整陽極振打同軸度,陽極振打軸進行解體檢修,更(gèng)換磨損的陰(yīn)極陽極振(zhèn)打耐磨套、螺栓(shuān),對所有的陽極振打錘進行更換(huàn)。陰極振打係統:調整振打器工作中心,檢(jiǎn)查振打杆露出長度、垂直度、同軸度。殼體常規檢查修複:檢查(chá)各人孔門(mén)和保溫箱的漏風、密(mì)封材料(liào)的老化、鎖緊螺栓等,更換損壞密封材料,檢查煙道、煙箱(xiāng)、殼體、灰鬥等有無漏風漏灰並處(chù)理。
3.3 改造前後參數對比
某5 000 t/d水泥熟(shú)料線窯頭電除塵器改造前後(hòu)主要參數對比見表1。
3.4 提效估算和測(cè)試結果分(fèn)析
1)改造前除塵效率η
改造前電除塵器PM進口濃度(dù)≤30 g/Nm3,出口濃度≤50 mg/Nm3。除塵效率為:
η=1-50/30 000=99.83%
2)改造後除(chú)塵效率η'
參照既往成功改造經驗,依方(fāng)案實施改造後,可提高粉(fěn)塵(chén)驅進速度(dù),預計改造後驅進速度提高20%~30%左(zuǒ)右,改(gǎi)造後按提升下限比(bǐ)集塵麵(miàn)積20%計算。根據公式(1),改造後除塵效率:
結果表(biǎo)明:改造後除塵效果穩定;除塵效率達99.96%,出口(kǒu)PM排(pái)放(fàng)濃度測試值全麵低於20 mg/Nm3,通過高效電源的應用組合,並結合增加(jiā)預荷電+微網(wǎng)捕塵裝置,入(rù)口預收塵裝置,均化(huà)氣流分布,陽極(jí)板、陰極線及振打裝置調整等(děng),滿足了改(gǎi)造目標要求。
4 結論與建議
依據影響除塵器除塵效率的(de)主要因素,主要采用“前電場高頻電源+後電場脈衝電源”技術,配合煙氣調質、除塵器入口預收塵裝置,各級電場預荷電+微網(wǎng)捕集器等技術的組合使用,從宏觀和微觀方麵全麵提升除塵效率,充分挖掘現有電除塵器的潛力,提升除塵(chén)效率。結合具體實例,從原理和方法兩方麵展開論述,結合理論計(jì)算(suàn)和實測結果(guǒ)分析,組(zǔ)合提效改(gǎi)造技(jì)術除塵效果穩定,顆粒物排放濃度可穩定在20 mg/Nm3以下,為水泥廠窯頭電除塵器實現提標改造提供參考。來(lái)源:水泥  作(zuò)者:彭興華等)

版(bǎn)權聲明(míng):本網注明來源為“環亞環保”的文字、圖片內容,版(bǎn)權均屬本站所有,如若轉載(zǎi),請注明本文出處:http://www.whhzyfl.com 。同時本網轉載內容僅為傳播資訊,不(bú)代表本網(wǎng)觀點。如涉及作品內容(róng)、版權和其它問題,請與(yǔ)本網站聯係,999二区在线將(jiāng)在及時刪除內容。


  • 推薦(jiàn)閱讀:我國該如何實(shí)現碳中(zhōng)和?以下四條路徑或許是個辦法
  • 您可能喜(xǐ)歡:

    Copyright 2015 版權所有 煙台環亞環保科技有限公司(sī)      熱門關鍵詞:催(cuī)化燃(rán)燒(shāo)設備,布袋除塵器,廢氣處理設備,VOCs廢氣治理,活性炭吸附濃縮,環保設備

    魯ICP備19031517號

    催化燃燒設備
    光氧催化設備
    999二区在线_亚洲免费永久精品_亚洲日韩在线视频_久久影视手机免费观看_妖精漫画入口_牛牛综合影院永久入口_精品91人人_日韩成人电影在线免费观看_日韩国产一区二区_天天影视综合永久入口7799